行星减速机在所有正常位置都会产生噪音。有些行星减速机噪音很大,有些则很小。但是大家有没有讨论过行星减速机产生噪音的原因是什么呢?1、滚动轴承的自然振动与电机部件的原材料振动共同作用,滚动轴承的径向弹跳参数引起电机转子径向振动,以及由于润化不良引起的摩擦声等困难问题。2、行星减速机电刷滚动,带电刷的DC电机或电机换向器电机,会产生电刷噪音。3、行星减速机的流体动力学噪声,电风扇或电机的转子引起的空气流通噪声对于电机来说是无法避免的,在许多情况下,小型电机的整体噪声,除了电风扇的叶片或变压器铁芯的齿引起的风笛声之外,还一定要注意空气流通时的共鸣。4、行星减速机的磁感应噪声,是指当量电路的不平衡或不平衡磁波和磁密产生的噪声,也可是指磁通密度饱和状态或磁密轴力产生的磁噪音。以上这些原因就是行星减速机会产生噪音的这些原因了,所以大家在遇到上面噪音问题也不要慌张。以上知识希望可以帮助到大家。
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尊敬的客户,新春伊始,万象更新!华科星全体伙伴向您致以最诚挚的祝福和问候,祝愿华科星所有的客户及家人们身体健康,牛气冲天!华科星春节放假时间为:2月9日至2月18日(正月初八正式开工),若假期中您有需求请联系13602631692,祝大家度过一个快乐、祥和的春节!
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步进电机的驱动方式是多种多样的,从早期到现在,出现了许多不同的驱动方式。例如,最早采用的是恒电压驱动方式,后来出现了高低压驱动方式,以及其他各种方式。以下就是关于高低压传动方式,特别是其利弊情况为大家做一简单分析。步进电动机高低压驱动,是由于恒电压驱动存在诸多不足,无法继续满足使用要求而研发应用的。随着电动机技术的进一步发展,新的高低压驱动被开发出来,以改善恒压驱动的一些缺点。步进电动机高低压驱动的原理是:在电机运行到整个步进过程中采用高压控制,在运行到半步时采用低压控制,在停止时采用低压控制。采用这种高、低压胶体的方式对电机进行驱动控制,也弥补了恒压驱动的不足。由于与恒压驱动方式相比,该原理更科学、更合理,因此步进电机高低压驱动后就出现了,很好地弥补了恒压驱动方式的一些不足。特别是在降低电机振动、噪声和发热等方面,取得了较好效果。但是大家不要一味的采用步进电机高低压驱动方式,而要非常优雅的驱动方式,那它就应用了很多。尽管它在最初问世时,的确取代了恒电压驱动模式的应用,但随着电机技术水平的提高,它也逐渐被淘汰。
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今日深圳市行星减速机小编为大伙儿来详细介绍下直齿行星减速机与斜齿行星减速机的差别:一、构造:直齿行星减速机:內部太阳轮、大行星轮与齿轮均为直齿齿合。斜齿行星减速机:內部太阳轮、大行星轮与齿轮均为斜齿齿合。二、 精度:直齿行星减速机:一级精度在10弧分之内,精细达到6弧分。斜齿行星减速机:一级精度在5弧分上下,精细1弧分之内。三、传送扭距与高效率:直齿行星减速机:同样电动机轴下,直齿齿合,传送扭距较斜齿行星减速机小,高效率低。斜齿行星减速机:同样电动机轴下,斜齿齿合,传送扭距比直齿行星减速机大,传动系统稳定,抗压强度大,高效率。四、总的来说斜齿行星减速机相比于直齿行星减速机精度更高,确定误差更低。华科星的中大减速机具备更高的传动系统高效率,在功率大的行星减速机上,具备更高的扭距和更平稳的传动系统;小输出功率的减速机也会选用斜齿轮来减少传动系统确定误差。
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伺服电机在使用之前一定会调整电机的各个使用参数才能够在今后的使用中更加的流畅。但是对于不熟悉的人来说应该调整哪些参数我们是不知道,今天为大家详细的讲述一下。1.各类参数需要初始化改变一般在接入线之前就应该把所有的参数初始化。首先控制卡就要选定正确的控制方式,一般来说将PID这类参数清零。这一步主要是将控制卡上的电的信号关闭,然后把关闭状态保存下来,保证下次开机之后还是这个状态。2.设置伺服电机工作的最大设计转速首先因为伺服电机主要是由外部控制的,所以我们必须提前设置好控制方式。这个控制方式主要是由最大的设计转速控制的。我们要分清楚工作的状态以便于更好的调整伺服电机的转速。3.接通电线后确认是否正常使用因为将控制卡断电以后,我们需要将控制卡和伺服电机连接起来,起这个作用的就是电线。在接通电线以后需要反复的查看有没有错误,确认伺服电机是不是能够正常的使用。4.试清楚方向伺服电机的控制方向非常重要,如果方向的错误就会导致反馈出机器发射的信号错误,所以我们一定要调整好伺服电机的转动方向。以上就是小编为大家介绍的伺服电机相关参数调整的相关内容,希望可以帮助到大家。
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不同厂家因为实力及技术等条件不一样的关系,所以在具体的产品设计上一定会存在差异,比如各个厂家在步进电机驱动系统的设计上行,就是会有一定不同的。不过因为考虑到电机的使用表现,所以很多厂家对于这个显示电路部分采用的都是4位一体的LED显示。步进电机驱动系统采用4位一体的LED显示,运用的是动态扫描显示基本原理。特点是每个数码管的同名端连在一起,每一个数码管的公共端独立受I/O线控制。使用的时候,CPU向字段输出口送出字形码时,虽然所有显示器接收到相同的字形码,但是只有被选中的位才显示。这个所谓的动态扫描其实指的就是采用分时的方法,轮流控制数码管。上述这样的驱动系统设计,不论是在系统功能上,还是在系统的可靠性及整个电机的使用效果上,都是有着很好保障的。所以虽然厂家的实力及条件是各不一样的,但是在这个部分的设计上很多都是如此运用的,采用的都是4位一体的LED显示。当然这并不是谁对于步进电机驱动系统,4位一体的LED显示是尾翼的选择,或者说是绝对的最佳选择。只不过在从主流的使用需求来看,这是一个相对比较优的选择而已,或者说是暂时的最佳选择。后面随着行业水平的提高,技术水平的增强,使用要求的提高。也许还会有新的显示方式出现,对于步进电机驱动系统的设计,还会出现一些新的变化。这些都是有可能的,要看未来具体的行业发展情况。
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步进电机应用优化,不仅需要大家注意选用高质量的电机,确保电机本身具有实现优化应用的能力,也需要大家注意做到优化使用,以保证电机在应用中的性能非常好。在使用这方面对电机进行优化,需要大家对电机有充分的了解才能做到,比如应该知道电机高于某一速度时就不能启动了。就其工作原理和具体运行性能而言,步进电机在低速下可以正常运行,但在一定转速以上则会出现无法启动的现象,同时还会出现呼啸声,会有一系列的异常表现,导致其功能不能正常运行。这主要是因为这种电机有空载起动频率这一技术参数,即电机在空载时可以正常起动的脉冲频率,要求脉冲频率在所需的范围内,电机可以正常起动。若脉冲频率过高,电机就无法正常起动,就有可能引起电机失步或堵塞。另外,在有负载的情况下,步进电机的起动频率也会降低。但这并不是说这样的步进电机不能达到高速运行,事实上,它也可以达到高速运行,只是它从启动到高速运行的脉冲频率需要一个加速过程。起动频率应相对较低,然后以一定的加速度升至期望的高度,以便步进电动机能从低速升到高速,而不是在起动初期就高速运行。以上就是关于步进电机启动的相关知识了,希望可以帮助到大家。
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步进电机和交流伺服电机都是很普通也很常用的电机,但由于电机常被用作设备的重要装饰品,而非单独使用的设备,所以很多人即使用过它,也不太了解它,不知道这两种电机有什么区别。从步进电机和交流伺服电机的区别来看,实际上有很多种,比如两者在控制精度上有很大的不同。二相混合步进型电机的步距角一般为3.6°,1.8°,五相混合步距角一般为0.72°,0.36°,还有一些高性能电动机的步距角较小,达到0.09°,具体的控制精度与此步距角有关,步距角越小,控制精度越高。但是交流伺服电机的控制精度不仅限于电机,它的控制精度是通过电机轴后端的旋转编码器来保证的,例如某品牌的交流伺服电机采用了标准2500线编码器,由于驱动器内部采用了四倍频技术,所以其脉冲当量为360°/10000=0.036°;而采用17位编码器的电机,由于驱动器接收的脉冲马达数为217=131072,因此脉冲当量为360°/131072=9.89秒。上面提到的交流伺服电机的脉冲当量数值,相当于步距角为1.8°的步进电机脉冲当量的1/655,可见两者在控制精度上的确有很大的差异,这种差异会使两者在应用领域上产生明显的差异。
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由于步进电机的具体使用性能,会受到多种因素的影响,因此在电机的使用中,可能会出现故障问题。而且即使电机本身质量很好,也很暗淡做到零故障,尤其是在用户使用有不当操作不注意保养时,更是容易出现一些故障问题。因此建议用户对电机常见的一些故障问题要有充分的认识,如了解电机发生振动、转向等故障的一般原因是什么,用什么方法可以解决这些故障?步进电机发生振动故障的原因主要有三点:电机线接错;信号电导通能力差;以及用于电机振动点的方法。针对上述三种故障原因,针对马达线圈误接而引起的振动,需检查接线位置,重新接错线圈即可。若低信号电压导通能力弱引起电机振动,则需要提高信号导通能力。利用引起电机振动点振动的振动,需要调节,并错开振动点频率。对于步进电动机转向错误的故障,主要有两个原因,一是电动机线接错,二是电气线路有断线。对于电机线错误接错这方面的故障原因,可通过在统一相位上任意交换电机线,如 A+和 A+交换,三相任意两对换,观察其作用,看是否能使转确。电气线路有段路引起装箱错误,经检查发现断点,重新接对即。以上就是步进电机振动和转向错误这两种常见故障的成因和解决方法,了解这两方面的知识,有助于大家对电机使用的优化,特别是可以促进大家遇到类似故障时及时解决好。
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